电机频率不对什么原因导致的?
1、发电出力的影响因素。当发电出力大于或小于用电负荷时,电力频率便会升高或降低。这种现象的出现在电力系统的运行过程中每时每刻都会出现。一个电网有上百成千个发电厂,这些电厂在同一个电网中运行时只按照电力调度的指令行事,相互间几乎没有任何联系。当几个电厂同时接到加或减发电机出力的指令时,由于操作上的不同步,便会造成发电出力与用电负荷的短时的高偏差或低偏差。换句话说,就是高于标准频率或低于标准频率的偏差。应对措施:如果这种频率的波动只是暂时的,这说明电网调频的手段(技术)的响应速度因稍有滞后而未能及时达到发力与用电的均衡而已,不算大问题,在发电机加减出力的过程中,很快就能调整过来。注:大型发电机组在并列时采用手动准同期方式,合闸角太大也会造成电网频率与电压的波动。这很大程度上与个人的操作经验有关,故不将其作为影响电网频率的因素来讨论。若频率的波动长期处在一个不稳定状态且是偏离标准幅度很大的情况,说明这个电网的运行处在不健康的状态。过去,由于资金问题,发电厂建设一直都跟不上用电负荷的发展速度,故电力长期处在求过于供的窘迫状态,电网没有足够的旋转备用容量,频率合格率很低。这种状态别说安全运行了,能否维持不解网的状态都是一种奢望。当然,这已经成为历史了。2、用电负荷的影响因素。发电机出力与用电负荷的关系如同天平上的左物右码:用电负荷是物,发电出力是码。当用电负荷增加时,发电出力也要相应增加。反之,用电负荷减少,发电出力也要相应减少。电力供大于求时,电网还是有一定调频能力的,大不了不论经济底线,停掉一部分本不想停的机组罢了。但当电力求大于供时(如前所述),情况相对来说会比较恶劣:为了维持电网的稳定运行,唯一的应对措施几乎就是拉电。那些动不动就被“拉黑”的岁月,经历过的人都会刻骨铭心。3、大负荷用户工作负荷投退的影响因素。非线性的用电大户的工作负荷的投退,会对电力系统产生很大的冲击从而影响电网的频率及电压的波动:如静止变流器、轧机、电弧炉、电力机车等冲击型等电力负荷。这些冲击型负荷不仅会引起区域性电网电流电压波形畸变,还会产生大量的高次谐波,从而导致设备绝缘损坏;继电保护自动控制装置误动;计算机不能正常工作;工业电子设备功能会被干扰、破坏等等严重后果。应对措施:这些用户接入电网前,必须经过电网有关部门的审核:用户用电负荷具线性还是非线性特点;是为周期性冲击负荷还是非周期性冲击负荷等等。要对其接入后对电网运行产生的影响进行详尽的潮流计算与分析。如果有造成影响电网的稳定安全运行的后果,必定要有改造措施,直到确认其对电网运行“无害”后方能接入。如果怎样整改也无法整成“无害”接入,那只能将其拒之门外了。4、电力系统电气事故的影响因素。电力系统有输电线路故障跳闸、发电机故障解列、电网故障解列(大面积甩掉用电负荷)等等的电气事故,这些电气故障会造成电网的低频或高频波动以致振荡。在事故处理中,解决低频或高频波动都不会很困难,一般的频率震荡也容易被系统拉回同步。但若频率振荡的情况严重而无法遏制,则事故状态会进一步恶化,严重后果是电网将陷入解列崩溃的灭顶之灾。应对措施:从电力设备的设计、基建、运行、维护等一系列流程上严把安全关,从根本上杜绝电气设备的事故发生。当然,想彻底杜绝电气故障是不可能的,但防微杜渐却是不能松懈的工作。电厂内部机器的控制精度和外界负载电流的变化,都会影响电源频率的上下波动,当频率变化超过49.7——50.2的范围时,发电厂运行分厂的总工程师会人工干预调整,并开启应急窗口,直至频率回到49.8——50.1的正常范围
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